段娟娟
(天津大港发电厂 300272)
摘要:结合给水控制系统的发展以及给水泵勺管勺位的控制特点,详细介绍了CIPROM 2284可变速定位控制系统的工作原理和功能特性。通过分析大港发电厂#3、#4号机组给水控制系统在近几年运行中发现的一些问题和存在的不足,阐述了有针对性的解决方案和改进措施,通过几年的使用运行观察,这些改进达到了预期的效果。目前意大利BIFFI公司制造的CIPROM 2284电动执行机构能够较为安全、迅速地调节给水泵勺管勺位,控制锅炉汽包水位。使机组运行的安全性、可靠性和经济性都得到了显著提高。
关键词:定位器 控制系统 给水泵 位置偏差 伺服马达 汽包水位
1 引言
在火力发电厂中,汽包锅炉给水系统的任务是维持汽包水位在一定范围内变化,汽包水位是锅炉运行中的一个重要参数,汽包水位过高或过低都将对机组的安全造成损害。随着锅炉容量的扩大和参数的提高,对给水控制提出了更高的要求。用改变给水调节阀的开度来控制给水流量有许多缺点:其一是会产生较大的节流损失,给水泵消耗功率大,调节器承受的压力大,极易造成阀门的磨损和损坏;其二是定速泵消耗的厂用电所占比例较大,因此,大港发电厂二期325MW燃煤机组配置三台容量为50%(额定蒸发量)的变速电动给水泵,正常时两台运行一台备用。给水泵分为前置泵和主给水泵两部分。前置泵的作用是提高主给水泵入口压力,防止主泵入口侧淡化。两台泵共用一台电动机带动,电动机为定速型鼠笼式异步电机。电动泵采用液力连轴器进行变速,依靠操纵勺管的位置来增减液力连轴器内的油量从而可对从动机(水泵)的转速作无级变速控制,来调节锅炉的给水流量。
目前,大港发电厂给水泵勺管控制采用意大利BIFFI公司制造的CIPROM 2284可变速定位控制系统。主要有两部分组成:一部分为BIFFI公司的电动执行器;一部分为控制柜。现将CIPROM 2284可变速定位控制系统的原理和应用做简单介绍。
2 系统介绍
CIPROM 2284可变速定位控制系统柜安装在19〃框架上。前面板上有:就地执行器控制按钮;显示状态的指示灯;三位七段数码显示器可通过16位旋转选择开关来显示18个参数值,如死区、最大速度等。这些参数都可用面板上的三个按钮来修改调整,以便实现CIPROM 2284/伺服马达单元的最优化性能。这些参数存储在EEPROM中。
下面详细介绍三个主电路单元:
(1).线电压AC/DC转换电路和功率因数控制电路 其主要将交流电压转变为直流电压控制过滤电容的充电电流,以维持其正弦波,在充电条件变化时维持较高的功率因数。
(2).逻辑电路 接受外部信号,进行自诊断,产生一信号控制转换器。
(3).转换电路 用于供给定位器上的三相异步马达电源并控制它的转速。实际上三相异步马达的转速可根据下式计算:
n=f*60(1-s)/p
其中:n:马达的同步转速
f:频率
p:马达的极对数
s:马达的转差率
由公式可以看出三相异步电动机的转速是由定子线圈中的电压频率决定的。
转换电路由MOS-FET或IGB传送器组成。
如下图1为CIPROM 2284可变速定位控制系统电路原理框图

[1] [2] 下一页
|