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3 实施步骤及技术难点
根据以上改造方案,结合机组的现场实际情况,确定了以下实施步骤,并重点预想到项目实施中的技术难点。
3.1 实施步骤
— 对旁路系统输入/输出(I/O)点统计,确定最终的IO清单。
— DPU控制柜设计搭建(网络、电源、卡件、接线等)。对其他机组淘汰下来的旧控制柜进行巧妙设计,按照本项目所需的IO点清单布置卡件,并将伺放板机箱也安装在同一机柜中,既满足了控制需要,又节约了空间。
— DCS系统控制网络拓展。修改DCS系统网络配置文件,合理分配各DPU控制“时间片”。
— 人机接口界面设计。参照原旁路系统操作界面,兼顾运行人员的操作习惯,设计合理紧凑的人机界面。
— 设计旁路系统算法逻辑图(SAMA图)。深入领会原旁路系统控制算法,吸取运行人员建议,设计严谨合理的算法逻辑草图,并绘制外围信号接线图。
— DPU算法逻辑组态。根据以上设计结果,进行具体的DPU组态工作,实现相应的控制策略。
— 电缆敷设与接线调试。
— 机组启动过程中热态调试。
3.2 技术难点
综合整个改造方案,预计在方案实施过程中有以下技术难点:
— 现有WDPF控制系统的网络拓展是关键技术,可能出现新增的DPU与原网络不能兼容,或者增加DPU成功后,系统“时间片”的重新分配不合理。WDPF系统的“时间片”由“总线定位表”(Buslist)来确定,该“总线定位表”确定了任一时刻由哪一个节点广播数据,而其他节点仅监听或接收数据。
— 新换型的伺放板机构是处于DCS系统与就地执行机构的中间环节,必须能正常接收来自DCS系统的调门指令,同时稳定可靠地控制调门精确动作。
— 设计并组态旁路系统的控制算法是另一项关键工作。首先必须对原控制算法进行仔细的分析,彻底消化吸收其设计思想后,再转换为DCS的算法语言并组态到DPU中。
4 改造中遇到的问题及解决方案
邹县发电厂#5机组旁路控制系统改造已于2004年6月成功结束,取得了预想的效果,DCS系统的整体性能也没有受到影响。目前系统按照机组的启动状态(冷态、温态、热态、极热态)自动选择升压曲线,控制旁路系统各调门与其他系统协调配合,自动完成机组从升压、预暖,直至冲转、并网等过程,不需要人工干预。但在调试过程中出现了以下问题,供各位同行参考借鉴。
— 新增加的DPU不能进行组态工作。系统“时间片”重新配置后,重启高速公路,新增加的DPU(#21)在工程师站无法连接。经检查,该DPU的芯片为8.6版本(其他机组拆下来的),而WDPF应用程序的版本为8.4版本,版本冲突。将其芯片更换为8.4版本后,连接正常,各项组态下装工作也正常。
— 新增控制柜的“电源地”与“机柜地”接线错误。安装WDPF分散控制系统的要求,各控制柜内的“电源地”与“机柜地”不能直接在柜内相连,其“机柜地”可直接连接至接地母排,而“电源地”必须单独引至相邻控制柜的“电源地”,几个控制柜的“电源地”汇流后再连接至“接地母排”(汇流连接线总长度不超过5英尺)。
— 就地液动调门不动作。各液动调门除了设计为伺放板控制以外,还各有一个快关电磁阀用于控制调门在特定情况下快速关闭。该电磁阀应为失电时关门,但在逻辑组态中错误组态为带电关门,修改逻辑后正常。 上一页 [1] [2] [3] [4]
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