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[组图]预测控制在600MW机组锅炉过热气温控制系统上的应用          【字体:
预测控制在600MW机组锅炉过热气温控制系统上的应用
陈涛 纪更… 来源:本站原创 点击数: 更新时间:2008-12-14 9:39:45

广义预测GPC控制算法的简单描述如下:

                 (1)

 其中:ytut 分别为系统在t时刻的输出值、控制量和噪声。d为系统的最小时延步数。Δ为差分算子。

 

按照广义预测控制的一般理论,利用Diophantine方程可以得到最优的输出预测:

            (2)

 表示成向量形式为:

                                                (3)

     输出为

                                                                   (4)

     目标函数为:

                             (5)

其中参考序列yryk为设定值)

                          (6)

广义预测控制规律一般使用递推算法来避免在线求解Diophantine方程,但还是要进行矩阵运算,计算量仍然很大,而且实际运行时不能保证矩阵可逆,计算中还会出现数值病态问题,在实际使用存在较大的安全隐患。所以要尽量减小控制量的变化波动,而且由于预测控制为滚动运算,每次只有当前的一个控制量是真正的控制输出,考虑到以上因素,我们引入了阶梯式广义预测控制算法。该算法的预测的若干步控制量遵照一个比例系数变化,即:

                                                             (7)  

 这样控制量呈阶梯状,变化稳定均衡,特别是计算量因此而大为简化,避免了矩阵求逆。由此方程,利用Diophantine方程的递推解法中,可以得到:

                                 (8)

此时的目标函数为:

             (9)

对此式求极小值:

                                             (10)

得到控制律为

          :                         (11)

输出的控制量则为

                                    (12)

由于前屏、后屏过热器有超温的可能,所以我们将对前面的输出值进行预测,从而得到该输出值对大屏过热器的温度有什么样的影响,要在相关的位置添加约束,以约束最终的输出值。简单说,就是在每一步输出量计算中,根据约束的先后关系,通过预测输出量将被控量的影响,从而逐步将输出量限定在一定的范围内,以保证被控量不超出约束限制。

3 实现方法

由于平电公司#1机组已进行了DCS改造,使用的DCSFoxboro公司的I/A Series,该系统软件上采用与标准的UNIX系统完全兼容的VENIXSOLARIS操作系统,且其软件和硬件彼此独立,不会因为硬件更新而使现有的软件失效,另外与UINIX兼容的由第三方开发的软件,可以不加修改的应用于I/A Series 系统中。现有的监控软件留有可以用C语言编程的模块,我们通过在该模块内进行编程,使差动控制和预测控制很好地和原有的DCS系统结合在一起发挥控制作用。在CRT上设置了良好的人机界面,保证了过热汽温自动控制系统的正常操作。

改造后的过热汽温控制系统由测量元件,I/O卡件,现场总线(FIELDBUS),控制处理机(CP),节点总线(NODEBUS),工程师站(AW)及相应的执行器组成。I/O卡件采集测量元件传送来的信号并作预处理,经FIELDBUS传送至CP,由CP作进一步处理,完成差动控制,并将相应数据存放在CP中的分布是数据库中,供其他CP和各类工作站调用。AW站通过节点总线调用CP中的数据,完成预测控制,预测控制信号再经CP发送至I/O卡件,对现场执行器进行控制。

 7  系统配置图

 

差动控制利用I/A系统提供的标准控制模块组成,通过AW站进行组态,再加载到CP中运行;而预测控制由新开发的软件包完成,该软件运行在AW站上,通过节点总线调用CP中分布式数据库中的数据完成预测控制。

4 性能指标

通过试验,过热汽温自动的性能指标达到电力行业标准DL/T 657-2006所规定的指标:

静态指标:70~100%负荷时,允许偏差±4℃以内。

动态指标:70~100%负荷下,负荷变化率3%时,偏差在±8℃以内;变化率5%时,偏差在±10℃以内。

通过以上指标来看,改造后的过热系统有效的克服了系统迟延大的特性,达到了预想的改造效果;同时,过热汽温控制系统的改造也有效的预防了过热器的超温,提高了机组运行的安全性。

  

作者简介:

  涛,工程师,安徽淮南平圩发电有限责任公司生技部

纪更昭,工程师,安徽淮南平圩发电有限责任公司仪控部;单位地址:安徽淮南平圩发电有限责任公司(232089联系电话:(05542522152      2522141

 

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