(1.浙能嘉华发电有限责任公司;2.浙能嘉兴发电有限责任公司)
1.项目概述
嘉兴发电厂二期4×600MW机组除灰(包括灰库)、出渣控制系统共16套PLC控制系统。改造前除除渣和捞渣机控制系统采用TCP/IP方式实现上位机下位机之间的连接通讯,其余均采用专用电缆卡件通讯。PLC型号有AB LOGIX5555,SLC500,施奈德TSX,以及金华佳环的单片机。除灰系统的上位机软件采用RSview32,其余均采用iFIX3.5软件。上位机与PLC的通讯除灰系统采用基于同轴电缆的controlNet网络,除渣系统采用基于超五类线的TCP/IP网络,电除尘的通讯则采用了基于双绞线的串行总线。
各个子系统之间相互独立,两个灰控室共有14台上位机,未配置冗余硬盘,日常运行中,经常会碰到机器死机后无法恢复,需进行备份恢复甚至要重装系统,位机性能不稳定,维护工作量很大。灰系统和渣系统采用不同的监控软件制作,运行操作不便。根据嘉兴电厂脱硫工程实际情况,对原#34炉灰控控制室灰渣程控系统上位机进行改造,在除灰等相关PLC控制系统上增加以太网卡,通过以太网方式实现全部系统的上下位机通讯,实现包括一期两台机组在内的灰渣系统集中控制。项目的难度主要是原有PLC机架上的CPU、通讯卡等卡件的固件版本不统一,新增以太网卡版本无法在机架上直接使用,同时灰渣公用系统不允许长时间停运,必须在短时间内完成版本升级,确保项目的顺利实施。因此通讯和监控软件的不同,无法在现有的硬件条件下的进行系统整合和简化。
2.项目实施情况概述
1)升级PLC固件版本,由于新增的以太网卡件版本较新,无法在原有机架上直接使用,必须将原有PLC机架上的CPU、通讯卡等卡件的固件版本升级,由于除渣和灰库PLC系统都为两台机组公用,无法长时间停运,升级的风险很大,通过将备用CPU机架的先升级的方法,保证系统改动的每一步都有恢复的机会,成功的实现了各个系统固件版本的升级。固件版本的升级统一,降低了PLC控制器维护的难度。
2)敷设相关光缆、电缆,安装相关网络设备,包括交换机PLC以太网卡等,实现统一的通讯介质和协议。
3)更换#34机灰控上位机,使用六台高性能的DELLT3400工作站,实现与各个PLC系统的通讯连接。
4)统一监控软件,将灰渣电除尘相关个各个系统用IFIX3.5软件制作统一风格的监控画面,通过合理的分配数据库,使用远程节点,形成3组互相独立冗余的监控上位机。保证了系统的可靠性和便利性。
5)脱硫系统接入。
3.项目实施后取得的效果分析
1)项目实施后,灰渣控制系统采用了统一的通讯方式和监控软件,型成了独立冗余的三组监控上位机。不仅系统大为简化,而且可靠性明显提高。
2)实现灰渣脱硫系统集中控制后,方便了运行值班人员操作,值班人员可以在一台上位机上实现对灰渣脱硫所有系统的监控(相互闭锁)。同时上位机数量的减少,性能的提高,PLC固件版本的统一,大大的减少了维护工作量。
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